在使用防爆电机过程中,防爆电机机器机座引起的故障主要表现在其变形。机座的变形将直接影响防爆电机的运行。那么造成机座变形的原因有哪些呢?
机座的变形由两个因素组成:设计和制造:
1、防爆电机设计原因:如果受力部位没有完全按照结构力学理论设计,比如防爆电机基部轴向和径向筋的尺寸、形状和位置的设计;底座整体设计不对称。例如,加工后留在机座底部的有效部分太小。
2、防爆电机生产原因:时效不当,金工时尚卡件,拉力不均。加工后,松开夹紧件后,机座因回弹而变形。运输过程中发生变形,但这是次要原因。
由于防爆电机在运行中存在共振,通常在一定的转速下出现,在启动过程中转瞬即逝。因此,底座的变形不易检测。老化不当造成的变形不易察觉。焊接应力完全释放需要很长时间,所以在加工过程中很难发现,特别是在工期较短的情况下。因此,防爆电机厂家在生产电机的时候要非常注意。
应注意:
橡胶垫圈的内孔必须与电缆的外径相同,不得有较大空隙,否则,当压紧接线斗时,橡胶垫圈与电缆不能形成密封,这样当接线盒内时,将引起电机外部的,从而失去隔爆作用。
将电缆从接线盒进线口引入盒内,3股芯线分别绕接在各自的接线柱上(矿用电机还需将接地芯线绕接在接地螺钉上),每股芯线都必须圆整地压在两个弓形垫圈内,然后拧紧接线柱螺母。
在电缆接妥后,将橡胶垫圈装好。装上接线斗并拧紧螺钉,以使接线斗的端面压紧橡胶圈,使其完全箍紧电缆。
防爆电机常见的三种故障是:转子断条、气隙偏心、匝间短路,其中由定子绕组损耗所引发的匝间短路故障易发。那么,如何降低防爆电机定子绕组损耗呢?
减小定子绕组电阻,降低定子绕组损耗,具体有以下几种方法:
1、采用性能好的绝缘材料。减薄槽绝缘厚度,可增大导线截面,绝缘整体性好,绝缘温降小,电机温升可降低;
2、改进对防爆电机的绝缘处理工艺,河南水泥厂电机防爆改造,提高绕组导热性能,降低绕组温升;
3、减小线圈端部长短,对于绕组电阻起很大作用,但是要求线圈制造、端部装配工艺和下线技术水平高;
4、增大定子槽尺寸,增加槽内导线数量,用铜导线代替铝导线,减少绕组电阻。
以上就是降低防爆电机定子绕组损耗,减小防爆电机匝间短路的发生几率的几种方法,只有尽可能减小防爆电机故障发生率,才能为矿井生产提供更高的安全系数,保障其生产及人身安全。
河南水泥厂电机防爆改造-佳电电机防爆改造(在线咨询)由天津佳电电机成套设备技术有限公司提供。天津佳电电机成套设备技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。佳电电机——您可信赖的朋友,公司地址:天津西青区中北新兴园1号楼5门302,联系人:陈经理。